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金属化炉料治理高炉炉缸堆积

成果编号:39479
价格:面议
完成单位:北京科技大学
单位类别:
完成时间:未填写
成熟程度:研制阶段
服务产业领域: 能源环保
发布人:江苏省生产力促进中心科技资源开发与技术转移处 在线
1. 建立了高炉综合数学模型,该模型是以高炉物料平衡、全炉热平衡为理论基础,并结合对山钢炼铁厂现场及各历史数据综合分析后,从理论上计算了高炉废钢比不同时的能耗情况。综合计算结果并分析可知,随着废钢比例的增加,在煤比不变的情况下,焦比、矿比(含废钢)明显下降,其中每加入 100kg 废钢的平均节焦量为 30kg;可增加 6%的铁水产量。 2. 为了保证高炉的正常冶炼,依据不同废钢种类制定相应的质量标准及规 格要求,重点关注废钢尺寸,可以提高上料效率,避免上料过程中废钢划伤和撕裂皮带、引起炉顶卡料,造成高炉休慢风等现象的出现,一般将入炉废钢的粒级控制在:10-80mm,80mm 的粒度比例均不超过 10%,料形整齐,规格相近,堆密度控制在 1~3g/cm3。 3. 废钢入炉前准备环节具体可以总结如下:1)打包压切设备。利用此类设备,进行薄板和盘条状废钢的处理,便于运输,同时可以增加堆比密度。2)剪切设备。利用此类装置,进行重型废钢以及大型构件的处理,按照精料入炉的研究,将废钢加工为所需的各类形状。具体使用的设备,包括鳄鱼剪以及牛头剪等。3)打包剪切两用设备。此类设备既具有打包机的功能,也具有剪切机的功能。4)专业废钢装卸设备。为提高装卸率,配置高性能的抓钢机。5)废钢破碎设备。可以使用废钢破碎机生产线,用作破碎生产设备,可以提高生产效率。6)辐射检测设备。考虑到废钢污染问题,配置此类设备,比如通道式辐射探测系统,可以提升废钢加工过程的安全性。
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成果介绍

科技计划:
成果形式:
合作方式:技术开发
参与活动:
专利情况: 未申请专利
成果简介
成果概况
1. 建立了高炉综合数学模型,该模型是以高炉物料平衡、全炉热平衡为理论基础,并结合对山钢炼铁厂现场及各历史数据综合分析后,从理论上计算了高炉废钢比不同时的能耗情况。综合计算结果并分析可知,随着废钢比例的增加,在煤比不变的情况下,焦比、矿比(含废钢)明显下降,其中每加入 100kg 废钢的平均节焦量为 30kg;可增加 6%的铁水产量。 2. 为了保证高炉的正常冶炼,依据不同废钢种类制定相应的质量标准及规 格要求,重点关注废钢尺寸,可以提高上料效率,避免上料过程中废钢划伤和撕裂皮带、引起炉顶卡料,造成高炉休慢风等现象的出现,一般将入炉废钢的粒级控制在:10-80mm,80mm 的粒度比例均不超过 10%,料形整齐,规格相近,堆密度控制在 1~3g/cm3。 3. 废钢入炉前准备环节具体可以总结如下:1)打包压切设备。利用此类设备,进行薄板和盘条状废钢的处理,便于运输,同时可以增加堆比密度。2)剪切设备。利用此类装置,进行重型废钢以及大型构件的处理,按照精料入炉的研究,将废钢加工为所需的各类形状。具体使用的设备,包括鳄鱼剪以及牛头剪等。3)打包剪切两用设备。此类设备既具有打包机的功能,也具有剪切机的功能。4)专业废钢装卸设备。为提高装卸率,配置高性能的抓钢机。5)废钢破碎设备。可以使用废钢破碎机生产线,用作破碎生产设备,可以提高生产效率。6)辐射检测设备。考虑到废钢污染问题,配置此类设备,比如通道式辐射探测系统,可以提升废钢加工过程的安全性。
创新要点
1. 高炉炉内控制合适的废钢比例,不仅可以增强高炉料柱透气性降低炉内 压差,同时可以改善综合炉料的软化熔滴特性,降低高炉炼铁过程中的焦比和燃料比,提高高炉利用效率,达到高炉低碳炼铁目的;缓解了资源紧张,降低了企业能耗和能源利用,既有利于保护资源,又有利于节约能源、减少环境污染,对节能减排起到较大推动作用。 2. 开发了一种高炉添加废钢生产铁水的工艺,在冶炼过程中通过高炉炉顶加入 85%-90%废钢,通过铁沟和铁水包方式加入 10-15%的废钢。 3. 研发了高炉废钢定点加料的高炉炉顶布料技术,在布料器炉料落点下方400-600mm 处设置分料区,并将主滑槽和辅助滑槽间的角度设置大于 30°,通过调整布料器,确保不同粒度的炉料装入到高炉径向不同的位置,实现原燃料的分级、分质入炉。 4. 基于废钢在高炉冶炼过程石墨快速渗碳特点,开发出添加废钢解决炉缸石墨碳堆积的新工艺,当高炉发生炉缸石墨碳堆积时,利用炉缸温度≥1500℃加入合适比例的废钢迅速处理炉缸石墨堆积。
主要技术指标
1. 高炉冶炼理论是基础,本技术进行了系统的理论分析与计算。建立了高炉综合数学模型,包括高炉物料平衡、全炉热平衡、成本测算模型,结合山钢炼铁厂现场及各历史数据,可得加入 100kg 废钢节焦 30kg,增产 6%。 2. 高炉冶炼原料和设备是保障,本技术制定了废钢的质量标准、规格要求及布料制度。一般入炉废钢的粒级控制为 10-80mm,80mm 比例均不超过 10%,料形整齐,规格相近,堆密度控制在 1~3g/cm3。 3. 废钢入高炉的物理性质及冶金性能变化是关键,针对废钢加入高炉炉料 软熔性能、加料方式、渣铁滞留量等方面进行了系统的研究。随着废钢比增加(<15%),软熔区间向下移动变窄,透气性变好,透气性指数由未加废钢的 169.34 KPa·℃降低至配加 15%钢筋头的 10.43KPa·℃,降低了 158.91 KPa·℃;铁水滞留量由未加废钢的 4.4%降低至加入 15%废钢的 3.7%,综合改善了高炉下部的透气透液性。 4. 基于废钢特殊的软化熔滴性能以及其熔化后铁液中碳的不饱和现象,可 利用废钢处理高炉炉缸的石墨化堆积。由软化熔滴实验滴落物的检测结果可以看出,随着废钢比的增加铁液中的碳含量由不加废钢的 3.21%降低至加入 15%废钢的 2.55%,铁液中的碳含量明显降低。
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